鍋爐作為工業(yè)生產的一種特種設備,有很全面的規(guī)范和制度,原因很簡單,發(fā)生危險,產生的后果相當嚴重.加強管理,保證安全生產,是企業(yè)必須做好的工作。為預防再發(fā)生類似爆管事故,結合多年的運行管理,分析和總結這起爆管事故,我們體會出一些啟示,供鍋爐的運行管理參考。
(1)運行中的管理,應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。鍋爐的操作規(guī)程明確了鍋爐運行操作的具體程序,是鍋爐安全運行的基本保障。操作行為滿足規(guī)程的要求,鍋爐運行符合自身的運行規(guī)律,就能安全運行。
(2)切實加強鍋爐的水質管理,確保鍋爐用水符合水質要求。這里有個誤區(qū),就是認為鍋爐水質合格就不會發(fā)生鍋爐結垢的問題。經過上述的計算,盡管鍋爐的用水硬度≤0.03mmol/L,但這里仍然存在殘余硬度,在鍋爐運行中,就會以水垢形式,在爐管中積聚。在這臺鍋爐爆管事故發(fā)生后,我們對鍋爐爐水進行化驗,硬度沒有超標。我們日常管理中,有專人負責鍋爐水質的化驗,做到每班一次化驗,技術員定期抽檢,都符合要求。但zui終結果還是發(fā)生了問題。因此,在鍋爐水質管理中,應盡可能降低鍋爐用水的硬度,減少殘余硬度,從而降低對鍋爐的危害。
(3)加強鍋爐年度檢修工作。熱水供暖鍋爐在運行一個供暖周期后,
要執(zhí)行年度檢修工作。檢修工作對于鍋爐后續(xù)的運行,相當關鍵。除了通過檢修,確保鍋爐所有部件完好、性能達到要求外,還需要重點對鍋爐爐管進行疏通,確認每根爐管都暢通無阻,以保證循環(huán)暢通,同時,這還可以清除管內部分疏松積聚物。
(4)針對鍋爐自身的結構特點,應采取相應的措施,確認鍋爐的狀態(tài)。這臺14MW熱水鍋爐,由于其自身的結構特點,采用鋼板制作的隔板,將鍋爐內部流程分隔成三段串聯(lián)流程,由于隔板采用了焊接密閉,導致檢修的難度增加,沒有定期切割隔板,進行爐管疏導,日積月累,一直運行下來,水垢逐年增厚,zui終*堵死了爐管,發(fā)生了爐管爆裂的事故。針對這種特定的鍋爐結構,要下決心定期切割隔板,進行爐管的檢查、疏通等維護工作,確保完好狀態(tài),為安全運行奠定基礎。
(5)按照鍋爐監(jiān)察規(guī)程的要求,做好每年的年度檢驗。這個年度檢驗應由有資質的單位或機構進行,確認鍋爐的狀況是否符合安全運行的條件,并有檢驗報告。盡管這臺14MW熱水鍋爐進行了鍋爐年度檢驗,然而,畢竟年度檢驗屬于常規(guī)檢驗,雖對鍋爐本體的受壓元件的完好狀況、內部腐蝕情況、水冷壁管、對流管束、爐墻等進行了全面檢查,但水垢的情況,往往難于判斷。盡管如此,這樣的檢驗也可以很好地杜絕有缺陷的鍋爐投入使用,避免事故發(fā)生。
(6)定期進行鍋爐化學清洗。這臺14MW的熱水鍋爐,運行10余年,沒有進行清洗,原因很簡單,在每年的鍋爐檢修和鍋爐檢驗時,可視部分的爐管(對流管、水冷壁管)的管口都沒有發(fā)現(xiàn)有積垢、結垢,很光潔,因此,沒有采取化學清洗。前面分析了鍋爐結垢比較嚴重的區(qū)域往往在鍋爐高溫區(qū)域,這部分爐管卻不能通過常規(guī)的手段進行判斷。目前雖有好的窺鏡,但在實際的運行管理中,生產單位配置這樣設備非常少。那么,采取定期清洗的措施,能夠有效地減少鍋爐爐管內的積垢,避免類似事故發(fā)生。
(7)加強鍋爐高溫部位的防護。這臺14MW熱水鍋爐,在燃燒室尾部與對流換熱的結合區(qū),是爐膛溫度的檢測點,即這個位置的溫度zui高。同時,也是進入對流換熱的開始。因此,鍋爐運行中,這個部位的輻射傳熱與對流傳熱都很強,從這起事故的結果看,說明了這個問題。在鍋爐安裝或檢修過程中,需要特別關注這一點,可以采用耐高溫材料對這部分爐管進行適當保溫處理,降低爐管受熱強度,減緩結垢速度,這對于預防類似事故有積極的作用。
鍋爐安全運行是鍋爐管理的目標之一,注重鍋爐的細節(jié)管理、執(zhí)行規(guī)范,是基本要求。在實際運行管理中,結合不同類型的鍋爐的自身的管理需要,應采取相應對策,這是保證鍋爐安全運行的重要手段。通過幾年的鍋爐運行管理實踐,結合這臺14MW熱水鍋爐發(fā)生的爆管事故實例,總結出幾點啟示,希望對鍋爐運行管理和預防可能發(fā)生的問題起到一定的幫助作用。
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